《重生1980钢铁雄心》是一本让人爱不释手的都市种田小说,作者“盐焗砖头”以细腻的笔触描绘了一个关于陈钢的精彩故事。本书目前已经连载,最新章节第13章,热爱阅读的你快来加入这场精彩的阅读盛宴吧!主要讲述了:一九八五年二月十八日,大年三十的前一天。红星厂信息中心的机房里,陈钢盯着DJS-130屏幕上不断跳动的数字。绿色字符在24英寸显示器上滚过,每一行都代表着转炉内正在发生的化学反应——这是他们耗时三个月…

《重生1980钢铁雄心》精彩章节试读
一九八五年二月十八日,大年三十的前一天。
红星厂信息中心的机房里,陈钢盯着DJS-130屏幕上不断跳动的数字。绿色字符在24英寸显示器上滚过,每一行都代表着转炉内正在发生的化学反应——这是他们耗时三个月搭建的“转炉冶炼过程动态模型”第一次实机测试。
“温度1628℃,碳含量0.42%,氧枪高度2.1米……”小赵坐在控制台前,眼睛紧盯着屏幕,声音平稳地报出数据,“脱碳速率每分钟0.08%,正常。”
控制室外,转炉车间灯火通明。3号转炉正在吹炼,氧枪喷出的高压氧气在钢水中激起剧烈的沸腾。但在操作室里,景象与往日大不相同——主操王师傅没有像往常那样紧盯着炉口的火焰,而是坐在一张崭新的控制台前,面前是三个显示屏。
左边屏幕显示着工艺参数实时曲线,中间是炉内化学反应模拟动画,右边是视频监控画面。王师傅的手放在控制台上,但十五分钟过去了,他没有进行一次手动操作。
“老陈,这玩意儿……真能行?”王师傅转过头,脸上表情复杂——有期待,有不安,更多的是一种老师傅对“新把式”的本能怀疑。
陈钢走到他身边,指着中间屏幕上的三维动画:“王师傅您看,模型现在显示炉渣的碱度正在上升,铁水中硅的氧化反应基本完成,接下来该进入脱碳期了。”
屏幕上的模拟画面中,代表钢水的红色区域里,代表碳元素的白色光点正在快速减少,而代表一氧化碳的气泡不断上浮。旁边的数据框显示着计算出的实时参数:脱碳速率0.08%/min,升温速率18℃/min,渣中FeO含量14.2%……
“按经验,这时候该降枪了吧?”王师傅说。
“模型也是这个判断。”陈钢点头,“系统建议在三十秒后开始降枪,以每分钟0.2米的速度,分三个阶段降到1.6米。”
话音未落,控制台发出“滴滴”的提示音,屏幕上弹出建议:“建议开始降枪操作,目标高度1.6米,预计降枪时间150秒。”
王师傅看向陈钢。陈钢点头:“试试。”
老师傅深吸一口气,按下确认键。屏幕上,代表氧枪高度的数字开始平稳下降:2.1米、2.0米、1.9米……与此同时,炉口的火焰监控画面显示,原本剧烈翻腾的火焰开始收拢,颜色从白亮转向淡黄。
“火焰收缩了,碳焰要下来了。”王师傅喃喃自语,这是他三十年的经验判断。几乎同时,系统的语音提示响起:“检测到火焰特征变化,判断进入脱碳后期,建议维持当前枪位。”
经验与模型,在这一刻达成了奇妙的一致。
这个项目始于一九八四年十一月。
省冶金厅组织全省钢铁企业到首钢学习,陈钢作为技术骨干参加。在首钢的转炉车间,他第一次看到了从日本引进的OGS(氧气顶吹转炉动态控制系统)——那套系统能够根据炉气分析实时计算钢水成分,实现吹炼过程的自动化控制。
“这套系统,引进价八百万美元。”首钢的技术负责人介绍时,语气里满是自豪,也有一丝无奈,“全国就我们一家有。”
参观回来的火车上,李副厂长一路沉默。直到列车驶入省界,他才开口:“小陈,八百万美元,咱们全厂干十年也挣不到。可这自动炼钢……是方向啊。”
陈钢明白厂长的意思。在首钢看到的那套系统,确实先进——它能在吹炼过程中实时监测炉气成分,通过数学模型计算钢水中的碳、磷含量,自动调整氧枪操作,实现“碳温双命中”。但八百万美元的天价,对红星厂来说是天文数字。
“我们可以自己搞。”陈钢突然说。
“什么?”
“他们靠炉气分析,我们靠不了——那套质谱仪我们就买不起。但我们可以走另一条路。”陈钢从随身带的帆布包里掏出笔记本,翻到画满示意图的一页,“用数学模型+过程参数+专家经验,三位一体。硬件我们用得起的,软件我们自己开发。”
李副厂长盯着他看了很久:“有几分把握?”
“理论七成,实际……要试了才知道。”陈钢实话实说,“但我觉得,这条路更适合中国国情——不追求单项技术的最先进,而是追求系统的实用性和可推广性。”
“需要什么支持?”
“人、时间、还有……”陈钢顿了顿,“允许失败。”
回到厂里的第二天,项目组成立。陈钢任组长,组员包括王建军(负责硬件和传感器)、李卫国(负责软件和模型)、陈梅(负责工艺和验证),还有特意从北京钢铁学院请来的数学模型专家郑教授。
十一月十五日,第一次项目会议。郑教授听完陈钢的想法,推了推眼镜:“陈工,你的想法很有创意。但我要提醒你,转炉冶炼是个黑箱过程——我们看不到里面发生了什么,只能通过输入输出的关系来推断。要建立精确的数学模型,很难。”
“所以我们需要大量数据。”陈钢说,“红星厂有优势——过去四年,我们积累了超过两万炉钢的完整生产数据。每一炉,从铁水成分到吹炼操作,从过程参数到终点结果,都有记录。这是任何科研院所都没有的宝贵财富。”
郑教授眼睛亮了:“两万炉?完整数据?”
“完整。从八一年开始的数据记录系统,您应该听说过。”
“好!有这些数据,模型就有基础了!”
工作随即展开,分三条线并进。
第一条线,数据挖掘与分析。李卫国带着三个年轻技术员,开始对两万炉历史数据进行统计分析。他们首先建立数据库,将纸质记录本上的数据全部录入计算机——这项工作枯燥繁重,二十个人干了整整一个月。
“最有价值的是这些异常炉次的数据。”李卫国在分析中发现,“正常炉次的数据规律性强,但异常炉次的数据更能反映过程的本质。比如这炉钢,吹炼中期突然喷溅,操作工紧急提枪,最终碳含量还是偏高0.05%——这个处理过程和结果,对建立专家规则至关重要。”
他们从两万炉数据中筛选出三百炉典型炉次,包括正常炉、异常炉、优质炉、问题炉,建立了一个“案例库”。每个案例都包含完整的操作记录、过程参数和终点结果,以及老师傅事后分析的原因。
第二条线,数学模型开发。郑教授带队,基于冶金反应工程学原理,建立转炉冶炼的数学模型。这不是简单的经验公式,而是包含物质平衡、能量平衡、反应动力学的完整方程组。
“难点在于参数辨识。”郑教授指着黑板上一串复杂的微分方程,“方程是理论推导的,但方程里的参数——比如脱碳反应速率常数、传质系数、热损失系数——必须通过实际数据来确定。”
他们采用“反向建模”的方法:用实际生产数据去反推模型参数。一组人专门负责模型计算,一组人负责参数调试,反复迭代。到十二月底,初步模型建立,对正常炉次的终点碳预测误差在±0.05%以内,温度误差在±15℃以内。
“但这不够。”陈钢说,“生产要求碳含量误差±0.02%,温度误差±10℃。而且模型对异常工况的预测还不准。”
第三条线,专家系统开发。陈梅负责这部分,她的任务是收集、整理、编码老师傅的经验。她找了全厂十二位最有经验的炼钢工,包括王师傅,每人访谈了至少十个小时。
“最难的是把‘感觉’变成规则。”陈梅深有感触,“王师傅说‘看火焰颜色发亮就该降枪’,这个‘发亮’是什么标准?我们用了分光光度计测量火焰光谱,最后定义‘发亮’是590-600纳米波段的相对强度比基准值高15%以上。”
她总结出了四十七条专家规则,每条都有明确的触发条件和操作建议。比如:
“规则7:如果吹炼时间超过12分钟,且温度上升速率连续3分钟低于10℃/min,则建议检查氧枪喷嘴状况。”
“规则23:如果炉口火焰出现明显脉动(频率0.5-1Hz),且烟气分析CO含量突增,则判断为喷溅前兆,建议立即提枪0.3-0.5米。”
这些规则与数学模型结合,形成了“模型为主、规则为辅、人工监督”的控制策略。
硬件改造同样艰巨。
王建军负责的传感器系统,是整个项目的基础。“没有可靠的数据采集,什么模型、规则都是空中楼阁。”他在项目启动会上说。
转炉冶炼的环境极其恶劣:高温(炉口温度超过1600℃)、高尘(氧化铁粉尘浓度大)、强振动、强电磁干扰。要在这样的环境下实现可靠测量,挑战巨大。
温度测量是第一个难点。钢水温度需要实时监测,但传统的快速热电偶只能间歇测量,且插入时对操作有干扰。王建军选择了非接触式的红外测温,在炉口侧面安装了两个红外测温仪,通过测量炉口火焰和烟气的辐射来推算钢水温度。
“最大的干扰是炉口结渣。”王建军在调试时发现,“炉口结渣会遮挡视线,还会辐射红外线,干扰测量。我们设计了自动清渣装置——用压缩空气定时吹扫,保证视窗清洁。”
更关键的是氧枪高度的精确测量。传统方式是靠操作工眼看标尺,误差大。王建军设计了一套编码器测量系统——在氧枪提升机构的钢丝绳滚筒上安装旋转编码器,滚筒转一圈,编码器发出1024个脉冲,通过计数可以计算出氧枪高度,精度达到1毫米。
“但钢丝绳会打滑,会伸长。”王建军遇到了新问题。他增加了冗余测量:在氧枪立柱上安装超声波测距传感器,直接测量枪头到炉口的距离。两套系统互相校验,确保数据可靠。
烟气分析是另一个关键。首钢的系统用昂贵的质谱仪,红星厂用不起。王建军找到了一款国产的烟气分析仪,虽然精度不如进口设备,但价格只有十分之一。问题是抗干扰能力差,经常被粉尘堵塞采样管。
“我们自己改。”王建军带着电工班,给采样系统增加了三级过滤:第一级旋风除尘,第二级陶瓷过滤器,第三级精密滤芯。还设计了反吹系统,每五分钟用压缩空气反向吹扫一次,防止堵塞。
到一九八五年一月,硬件系统基本就绪。控制室里安装了全新的操作台:三台显示器,一套薄膜键盘,两个摇杆(用于应急手动操作),还有语音提示系统。操作台上方,悬挂着三个摄像头,分别对准炉口、氧枪、钢包车,画面实时显示在右侧屏幕上。
“这比开飞机还复杂。”第一次坐在操作台前,王师傅开玩笑说。
“您就当开飞机。”陈钢笑着回应,“不过咱们这‘飞机’有点特别——仪表显示的是钢水的‘身体状况’,您要根据仪表判断该做什么操作。”
实机测试从二月开始。
第一次测试,保守起见,只开了“监测模式”。系统实时显示数据和建议,但操作权完全在人工。王师傅操作,系统在旁边“看”,并记录下每一时刻的数据和人工操作。
测试结果令人振奋。在三十炉的对比测试中,系统建议与王师傅的实际操作,在关键决策点上的一致率达到78%。更重要的是,在系统建议与人工操作不一致的炉次中,事后分析显示,系统建议正确的占六成。
“这说明,系统已经具备了不错的判断能力。”郑教授分析,“特别是对规律性强的正常炉次,系统的判断很准。不一致的地方,主要集中在异常工况——这正好是专家系统需要加强的。”
第二次测试,开启了“辅助模式”。系统给出明确的操作建议,操作工可以接受,也可以否决。如果否决,需要输入否决理由——这个设计是为了收集更多的专家经验。
王师傅一开始很不习惯。“总觉得被管着手脚。”他说。但用了几天后,他发现了系统的好处。
“二月十日那炉钢,吹炼到十四分钟,系统突然报警建议提枪。”王师傅在总结会上说,“我当时看炉况很正常,火焰平稳,声音均匀,不想提。但系统坚持,还给出了理由:‘检测到烟气中CO2含量突降,CO含量突增,判断为喷溅前兆’。”
“我半信半疑地提了枪,刚提起来半米,炉子就‘轰’地喷了。要是晚提十秒钟,这炉钢就废了。”王师傅心有余悸,“系统比人快,它能同时看温度、看烟气、看压力,人做不到。”
这次事件后,老师傅们对系统的态度开始转变。从“这玩意儿能行吗”变成了“让它试试看”。
第三次测试,就是今天这次——全自动模式。从加料到出钢,全过程由系统自动控制,操作工只负责监督和应急干预。
屏幕上,吹炼时间跳到十七分钟。
模型预测的碳含量曲线已经接近目标值0.20%,温度曲线指向1650℃。按照设定,当碳含量降到0.22-0.23%时,系统就该提枪停止吹炼,进入“后搅期”——这是转炉炼钢最关键的“终点判断”。
控制室里安静得能听见散热风扇的声音。所有人都盯着屏幕,盯着那两条缓缓下降的曲线。
“碳含量0.24%,温度1638℃。”小赵报数。
按照经验,这时候该准备提枪了。但系统没有动作。
“碳含量0.23%……0.225%……0.22%……”数字还在下降,已经进入目标范围,系统仍然没有提枪。
王师傅的手摸向了应急操作杆。陈钢按住他:“再等等,看系统怎么判断。”
“温度还差12度。”李卫国盯着屏幕,“模型在平衡碳和温度——再降0.01%的碳,温度能升5-6度。系统可能在等,等温度上来。”
果然,当碳含量降到0.215%时,温度升到了1645℃。这时,系统终于发出提示:“碳含量、温度接近目标,建议进入后搅期。倒计时:5、4、3、2、1——提枪!”
氧枪平稳上升。屏幕上,代表氧枪高度的数字从1.6米升到3.0米,用时30秒,完美平稳。
接下来是取样测温。天车吊着取样器伸入炉内,取出钢样和渣样。钢样被快速送到化验室,渣样现场看。
“渣子好!”王师傅用铁棍挑起炉渣,拉丝,看流动性,“碱度合适,流动性好,发泡适中。”
三分钟后,化验室电话打来:“碳含量0.21%,温度1649℃!”
“碳温双命中!”控制室里爆发出欢呼。这是转炉炼钢的最高境界——碳含量和温度同时精确命中目标值。在手工操作时代,这是老师傅的“绝活”,一年也出不了几次。而今天,在全自动系统的控制下,第一次实机测试就做到了。
李副厂长不知什么时候也来到了控制室,他用力拍着陈钢的肩膀:“好!好啊!咱们红星厂,也能搞自动炼钢了!”
但陈钢没有庆祝,他盯着屏幕上记录下的完整数据曲线,眉头微皱。
“怎么了?”郑教授问。
“你们看这里。”陈钢指着温度曲线上的一个微小波动,“吹炼到十三分钟时,温度上升速率突然加快,从每分钟15℃跳到22℃,持续了两分钟。模型及时调整了冷却剂加入量,把速率压回到18℃。但如果反应再剧烈一点,可能就控制不住了。”
“这说明模型对突发工况的响应还不够快。”郑教授点头。
“还有这里。”陈钢切换到烟气分析曲线,“后搅期的烟气成分变化,模型预测与实际有偏差。这说明我们对后搅期的反应机理理解还不够深。”
庆祝是短暂的,问题立即被摆上桌面。当晚的总结会上,陈钢列出了十二个需要改进的问题:
1. 模型对突发工况响应延迟约20-30秒
2. 后搅期反应机理模型需完善
3. 专家规则库需补充更多异常工况案例
4. 传感器在高温下的长期稳定性需验证
5. 系统与现有LF炉、连铸机的衔接需优化
6. ……
“但我们毕竟走出了第一步。”陈钢最后说,“从今天起,红星厂的转炉炼钢,进入了人机协同的新阶段。这不是要取代人,是要扩展人的能力——让老师傅的经验以规则的形式传承,让数学模型提供人脑算不出的精确预测,让传感器看到人眼看不到的变化。”
三月的春风里,自动炼钢系统进入全面试运行。
王师傅成了新系统的“首席测试员”。他带着三个徒弟,每天记录系统的表现,发现问题立即反馈。老师傅的经验和系统的数据,在这个过程中不断融合、互相验证。
三月十五日,系统遇到了一次严峻考验。那天铁水成分异常——硅含量高达1.2%,是正常值的两倍。高硅铁水吹炼时发热量大,容易过吹,温度控制难。
“这种炉子,以前我最头疼。”王师傅在操作台前说,“硅氧化放热猛,温度哗哗往上窜,压都压不住。碳还没降到目标,温度就超了,最后要么出高温钢,要么后搅期长,产量受影响。”
系统启动了“高硅铁水吹炼模式”。模型调整了参数,专家规则库调用了三条专门针对高硅铁水的规则:
“规则41:铁水Si>1.0%时,开吹枪位提高0.3米,降低脱碳速率。”
“规则42:前期加大冷却剂加入量,分三次加入,每次间隔2分钟。”
“规则43:温度上升速率超过25℃/min时,启动喷溅预警。”
吹炼开始。与往常不同,氧枪开吹位置提高了0.3米,冷却剂提前加入,而且是分批次加入。屏幕上,温度曲线平稳上升,没有出现预料中的急剧爬升。
“系统在‘削峰填谷’。”郑教授解释,“把硅氧化产生的集中热量,平摊到整个吹炼期。这样温度控制平稳,也不会因为前期过热导致炉衬侵蚀加剧。”
吹炼结束时,碳含量0.20%,温度1650℃,完美命中。更难得的是,吹炼时间只比正常炉次延长了3分钟,产量影响很小。
“神了!”王师傅竖起大拇指,“这炉要是我来干,肯定没这么漂亮。”
到三月底,系统累计运行超过两百炉,统计数据出炉:
– 碳含量命中率(±0.02%):92%,比人工操作提高12个百分点
– 温度命中率(±10℃):88%,提高10个百分点
– 碳温双命中率:78%,提高15个百分点
– 平均吹炼时间:缩短1.5分钟
– 氧气消耗:降低3.2%
– 石灰消耗:降低5.1%
– 喷溅发生率:从8%降至2%
经济效益也很明显。按年产三十万吨计算,光是消耗降低和产量提高,年效益就超过五十万元。而整个系统投入不到三十万元,半年就能收回投资。
四月,省冶金厅组织全省钢厂在红星厂召开现场会。
来自二十多家钢厂的百余名代表,观摩了自动炼钢系统的运行。当看到系统在二十分钟内完成一炉钢的冶炼,碳温双命中,全程无人干预时,会场先是寂静,然后爆发出热烈掌声。
“老李,你们这系统……卖不卖?”会后,好几家钢厂的厂长围住李副厂长。
“暂时不卖,但可以提供技术指导。”李副厂长回答得很谨慎,“这套系统是陈工他们自主研发的,有很多定制化的东西。但核心思想、技术路线,我们可以分享。”
陈钢在技术交流环节,毫无保留地介绍了系统的设计思路、技术难点、解决方法。他特别强调:“我们走的不是引进消化吸收再创新的路,而是根据中国国情、厂情,自主开发的实用化路线。我们不追求单项技术的世界领先,但追求系统的可靠性、实用性、可推广性。”
“陈工,如果我们要搞,大概需要投入多少?”有人问。
“看基础。如果已经有基本的数据采集系统,硬件投入十万左右,软件开发五万左右,再加上三个月的实施时间。如果没有基础,要从数据采集做起,那可能需要二十万,半年时间。”
这个数字,让很多中小钢厂看到了希望。八百万美元的进口系统他们买不起,但二三十万的自研系统,他们可以试试。
现场会后,红星厂接到了七个钢厂的技术咨询请求,三个钢厂的技术服务意向。陈钢带着团队,开始了新一轮的忙碌。
五月的一个傍晚,陈钢独自在信息中心整理资料。
夕阳透过窗户洒进来,在DJS-130的机箱上投下长长的影子。这台服役多年的计算机,见证了红星厂从手工记录到自动控制的整个历程。
陈钢翻开工作笔记,在最新一页写下:
“一九八五年五月二十日,自动炼钢系统稳定运行两月余。几点体会:
1. 技术创新必须立足实际,解决实际问题。我们的系统不完美,但管用。
2. 人机协同是方向。不是机器取代人,是人机各展所长——机器做精确计算、实时监测、快速响应;人做综合判断、异常处理、经验传承。
3. 数据是基础,模型是核心,专家经验是灵魂。三者缺一不可。
4. 小步快跑,迭代改进。不要等完美了再上,要在用中改,在改中用。
5. 技术要为人服务。最终目标不是多先进的系统,而是让操作工干得更轻松,让钢厂生产更高效,让中国钢铁更强。”
他停下笔,望向窗外。厂区的灯火次第亮起,转炉车间的天车隆隆驶过,又一炉钢水正在浇注。在陈钢眼中,那不仅是钢水,更是中国钢铁工业现代化的希望之光。
从数据记录到自动炼钢,四年时间,红星厂走出了一条属于自己的技术革新之路。这条路还在延伸,前方还有更多挑战——智能控制、质量预报、全流程优化……
但陈钢相信,只要方向对,就不怕路远。因为每一步,都在让中国钢铁变得更强、更智、更好。
而他们,将继续在这条路上前行。
(第十六章完)
小说《重生1980钢铁雄心》试读结束!
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